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廣州石化動力系統(tǒng)優(yōu)化年節(jié)能降耗逾千萬元 |
(時間:2017-12-4 10:44:16) |
廣州石化動力事業(yè)部緊緊圍繞降成本、提效益目標(biāo),積極實(shí)施優(yōu)化攻關(guān)和設(shè)備提升項(xiàng)目,截至10月底,該部通過優(yōu)化實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗逾千萬元。 今年以來,動力事業(yè)部以挖潛增效、降本降耗為主線,大力開展運(yùn)行優(yōu)化攻關(guān)工作,通過對動力系統(tǒng)不同運(yùn)行方式進(jìn)行建模核算,確定了全年“2大1小”(2臺CFB爐、1臺煤粉爐)最佳的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方式;通過“諸葛亮?xí)钡刃问剑瑢δ瓿趺悍蹱t飛灰含碳量、爐渣含碳量指標(biāo)偏高的問題進(jìn)行重點(diǎn)攻關(guān),截至10月底,飛灰含碳量、爐渣含碳量較年初分別下降5.06%和6.4%;通過降低給水母管壓力,切削給水泵平衡盤等措施,動力一站給水泵單位電耗同比下降了4%,動力二站給水泵單位電耗同比下降了8.9%;通過嚴(yán)格控制開停爐、優(yōu)化開車準(zhǔn)備及監(jiān)控開車過程、縮短鍋爐并汽時間等措施,減少開車、開爐損耗,耗油量同比下降290多噸,折合費(fèi)用60多萬元。 今年以來,動力事業(yè)部完成了一系列設(shè)備提升節(jié)能改造項(xiàng)目,如先后完成了動力一站3號煤粉爐磨煤機(jī)小球技術(shù)改造、動力二站冷凍式干燥機(jī)改造、1號CFB汽輪機(jī)凝汽器銅管等節(jié)能改造等工作,項(xiàng)目實(shí)施后,不僅提升了工藝指標(biāo),降低了勞動強(qiáng)度,也提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性。今年1-10月份,動力事業(yè)部累計(jì)完成12項(xiàng)工藝優(yōu)化項(xiàng)目,節(jié)能降耗達(dá)660多萬元。此外,動力事業(yè)部還積極做好系統(tǒng)管線跑、冒、滴、漏的消缺及保溫質(zhì)量提升工作,降低管線散熱損失,今年以來,動力事業(yè)部消除現(xiàn)場設(shè)備的跑、冒、滴、漏共計(jì)73 個漏點(diǎn),其中蒸汽管網(wǎng)漏點(diǎn)23個,更換中壓蒸汽管網(wǎng)保溫320多米,低壓蒸汽管網(wǎng)更換保溫160多米。通過漏點(diǎn)消缺和更換保溫,低壓蒸汽總管路的線損率由年初13.1%降低至9月底的12.85%。 與此同時,動力事業(yè)部還繼續(xù)加強(qiáng)脫硫劑的使用和管理工作,持續(xù)開展壓減“三劑”勞動競賽,對脫硫劑使用進(jìn)行攻關(guān),今年1-10月份,累計(jì)節(jié)約“三劑”消耗費(fèi)用近300萬元。
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