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錦西石化通過技術(shù)優(yōu)化節(jié)能降耗 |
(時(shí)間:2014-7-29 9:05:57) |
“優(yōu)化前換熱終溫298攝氏度,優(yōu)化后提高到305攝氏度至309攝氏度,節(jié)省了燃料!7月25日,錦西石化南蒸餾車間技術(shù)員李建說。這個(gè)公司通過技術(shù)手段,對(duì)南蒸餾裝置換熱網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、減壓抽真空系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,達(dá)到節(jié)能降耗、降本增效的目的。 以往,由于加工原油變化以及換熱器結(jié)垢等原因,南蒸餾裝置換熱終溫在298攝氏度停滯不前,導(dǎo)致加熱爐部分熱量損失,裝置燃料消耗增加。 為實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗,技術(shù)人員利用裝置檢修時(shí)機(jī),通過增加換熱器數(shù)量使換熱面積增大,對(duì)換熱網(wǎng)絡(luò)流程進(jìn)行調(diào)整,為換熱器安裝超聲波除垢器,利用超聲波技術(shù)為換熱器除垢。優(yōu)化后,換熱終溫最高提至309攝氏度。 改造后,減壓塔頂真空度由原來的95兆帕提高至99兆帕,真空度提高使減壓爐溫度降至380攝氏度,減壓爐負(fù)荷降低,燃料消耗減少。真空度提高使減壓率、裝置總拔收率得到提高,經(jīng)濟(jì)效益顯著。由于原空冷系統(tǒng)改造為高效水冷器,原噴淋系統(tǒng)取消,降低了鹽水消耗量。
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