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廣州石化進口閥門國產(chǎn)化攻關(guān)見成效 |
(時間:2022/11/23 10:58:58) |
廣州石化儀控中心暴沛然勞模和工匠人才創(chuàng)新工作室通過優(yōu)化結(jié)構(gòu)、創(chuàng)新技術(shù)、改進材料等方式,積極開展進口閥門國產(chǎn)化攻關(guān),去年以來,先后實施了6項進口閥門國產(chǎn)化攻關(guān),解決了閥門動作卡滯、內(nèi)件使用壽命短等技術(shù)難題,不僅確保了裝置的安全平穩(wěn)生產(chǎn),而且為進口閥門國產(chǎn)化攻關(guān)提供了可借鑒的經(jīng)驗。
優(yōu)化結(jié)構(gòu)提升閥門耐沖刷性
“通過一個周期的使用,閥門優(yōu)化結(jié)構(gòu)后運行效果良好!11月7日,在S Zorb裝置再生器進料罐排氣線控制閥旁,儀控中心二區(qū)域加裂班班長楊龍在對改造后的閥門監(jiān)測時說。
該再生器進料罐排氣線控制閥為進口偏心旋轉(zhuǎn)閥,由于使用工況復(fù)雜、嚴(yán)苛,介質(zhì)對閥門的閥體、內(nèi)件及密封面具有較大的沖蝕和磨蝕,導(dǎo)致閥門故障率高。暴沛然勞模和工匠人才創(chuàng)新工作室成立項目攻關(guān)組,由工作室負(fù)責(zé)人暴沛然牽頭進行攻關(guān)。
“想辦法改善閥門內(nèi)部結(jié)構(gòu)!北┡嫒挥辛舜竽懙南敕,并聯(lián)系國產(chǎn)閥門廠家,探討提升的可行性,并協(xié)同閥門廠家開展聯(lián)合攻關(guān)。
他們通過改進閥體密封結(jié)構(gòu),將球芯由D型半球改為C型半球,避免流體對球心軸的沖刷,同時對閥內(nèi)件材質(zhì)也進行改善,提升耐沖刷性能。
運行結(jié)果表明,優(yōu)化結(jié)構(gòu)后的閥門使用周期比原進口閥門延長了一倍,為裝置安全平穩(wěn)長周期運行保駕護航。
改進材料提高閥門耐磨性
S Zorb裝置有兩個重要進口閥門,在使用兩年后陸續(xù)出現(xiàn)閥體嚴(yán)重沖蝕現(xiàn)象,多次維修后仍無法滿足一個運行周期的要求。
暴沛然和工作室成員劉忠宇到現(xiàn)場了解,發(fā)現(xiàn)進口閥門的內(nèi)腔雖鑲嵌了硬質(zhì)合金,但磨損依然嚴(yán)重。
他們查閱了進口閥門的說明書,深入了解裝置生產(chǎn)介質(zhì)及使用工況,結(jié)合同類閥門的維修經(jīng)驗后,決定采用通過改進材料的方式提升閥門內(nèi)腔耐磨性。
暴沛然、劉忠宇根據(jù)閥門特點,通過改進閥腔鑲嵌合金的材質(zhì)和結(jié)構(gòu)技術(shù),有效提升了閥門內(nèi)腔的耐磨性,閥門運行周期比原閥門延長了兩倍以上。而且利用該技術(shù),所需費用不到進口閥門價格的10%。
專利技術(shù)保障閥門密封性
“閥門的密封改進后運行正常。”11月9日,在S Zorb裝置下料線閥XV-2410旁,儀控中心二區(qū)域加裂班巡檢人員郝天明對閥門運行狀態(tài)進行記錄。
裝置使用的10臺下料線閥是進口密封球閥,由于使用工況苛刻導(dǎo)致球閥運行周期短,制約裝置長周期運行。
儀控中心組織人員開展技術(shù)攻關(guān),暴沛然和楊龍帶領(lǐng)攻關(guān)小組對10臺密封球閥進行檢查,了解球閥的結(jié)構(gòu)特點和工藝工況,對閥門的運行情況進行深入分析,發(fā)現(xiàn)問題主要原因是閥體密封結(jié)構(gòu)不理想、密封涂層磨損。
經(jīng)閥門小組研究并協(xié)同廠家通過改進主閥座與閥體的密封結(jié)構(gòu)和密封涂層,解決了原閥門在該工況下密封易失效的難題,大幅延長了閥門的運行周期。運用該技術(shù)對10臺下料線閥進行改進后,每年可節(jié)約進口備件費70萬元。
該技術(shù)已申請相關(guān)專利。由于使用效果好,很多兄弟單位慕名前來學(xué)習(xí)交流。
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